يوساوا سرو ڊرائيو (عروجاوا سروگو ڪنٽرولر "، ۽" ياسڪا سرو ڪنٽرولر کي ڪنٽرول ڪرڻ لاء. ان جي جومع عام آهي ته عام طور تي ڪنٽرز تي هڪ فريڪوئنئنسي ڪنٽرن تي آهي، ۽ اهو سرسوي سسٽم جو پهريون حصو منشي نظام جو پتي آهي. عام طور تي، سرو موٽر کي ٽرانسميشن سسٽم جي پوزيشن جي بنيادي پوزيشن تي قبضو ڪرڻ جي پوزيشن، رفتار ۽ تورڪ کي ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. اهو هن وقت ٽرانسميشن ٽيڪنالاجي جي اعلي درجي جي پيداوار آهي. ياسڪا روبوٽ سسٽم ضم ٿيل سار سنڀال يوساسا سروو ڊرائيو پروگرام.
يواسڪا روبوٽ سرو ڊرائيو جا عام نقص ۽ حل
1. ياسڪاا ڊرائيور جي سار سنڀال جي ماڊل ڊي سي اووروليٽ فالٽ فني عمل: ماڊل ڊي او سي اوور اوور اوور اوور اوور اوور اووروليٽ سوئچ جو سبب ٿيو. صارف جي بس وولٽيج تمام گهڻي آهي، 6 ڪلو پاور سپلائي جي اصل بس 6.3 ڪلوواٽ آهي، ۽ 10 ڪلو پاور سپلائي 10.3 ڪلوميٽر کان مٿي آهي. جڏهن بس وولٽ انڊرٽر تي لاڳو ٿئي ٿي، ماڊل انپٽ انپٽ وولٽ تمام گهڻو آهي، ۽ ماڊل انوائس رپورٽون ڊي سي بسور اوورولٽ. انڊرٽر جي شروعاتي عمل دوران، انڊرور آف انڊرور جي ڊي سي بس تي وولٽيج تي وولٽيج آهي جڏهن ياسڪا سرو ڊرائيو تقريبن 4hz تي هلندڙ آهي.
غلطي جو سبب: انڊرٽر جي بند ٿيڻ واري عمل دوران، فريب جو وقت تمام گهڻو تيز آهي، موٽر کي جنريٽر اسٽيٽ ۾ رهڻ جو سبب بڻجندو آهي. موٽر پمپنگ وولٹیج پيدا ڪرڻ لاء ماڊل جي ڊي سي بس جي ڊي سي بس ۾ توانائي کي واپس ڏئي ٿي، ڊي سي بس وولٹیج کي تمام گهڻي هجڻ جي ڪري. جئين سائيٽ تي ٽرانسفارمرز جي فيڪٽري جي فيڪٽري جو معيار 10kv ۽ 6kv آهي ياسڪا سرو ڊرائيور مختلف مرحلن جي ماڊلز جي اصلي فائبر جي ريورس جي مرمت ڪندو آهي (مثال طور، اي 4 ۽ B4 آپٽيڪل فينٽ جو نتيجو آهي.
حل.
مٿي / هيٺ وقت ۽ گهٽ وقت جي وقت کي وڌايو.
ماڊل ۾ اوورولٽ تحفظ پوائنٽ کي وڌايو، هاڻي اهو سڀ 1150 وي آهي.
جيڪڏهن صارف وولٽيج 10.3kv (6kv) تي پهچي ٿو، ٽرانسفارمر کي 10KKV (6.3 ڪلو وي) جي شارٽ سرڪٽ جي آخر ۾ تبديل ڪيو. ياسڪا سروور ڊرائيو جي سار سنڀال چيڪ ڪيو ته ڇا آپٽيڪل فائبر غلط طريقي سان ڳن connect يل آهي ۽ غلط نموني ڳن connect يل فائبر کي درست ڪيو ويو آهي.
2. روبوٽ ڊجيٽل اي سي سرو سسٽم MHMA 2KW. جيترو جلد ئي طاقت کي ٽيسٽ دوران کوليو ويو آهي، موٽر کي تمام گهڻو شور ڪري ٿو، ۽ پوء ڊرائيور الارم نمبر 16 کي ظاهر ڪري ٿو؟
هي رجحان عام طور تي ڊرائيور جي حاصلات جي سبب تمام گهڻو آهي، نتيجي ۾، نتيجي ۾ خود پرجوش آغاز. مهرباني ڪري پيرا ميٽرز n.10، n.11، ۽ N.12 کي ترتيب ڏيو ته سسٽم جي حاصلات کي مناسب طريقي سان حل ڪرڻ.
3. الارم نمبر 22 ظاهر ٿئي ٿو جڏهن روبوٽ اي سي سرو ڊرائيور کي طاقت ڏني وڃي. ڇو؟
الارم نمبر 22 هڪ انڪوڊر غلطي الارم آهي. سبب عام طور تي آهن:
A. انڪوڊر وائرنگ سان مسئلو آهي: مختصر سرڪٽ، غلط رابطو، وغيره. مهرباني ڪري احتياط سان جانچيو؛
B. موٽر تي انڪوڊر سرڪٽ بورڊ سان مسئلو آهي: بدانتظامي، نقصان، وغيره ان کي مرمت لاء موڪليو.
4. جڏهن روبوٽ سرو موٽر هڪ تمام گهٽ رفتار تي هلندي آهي، اهو ڪڏهن ڪڏهن مٿي ۽ ڪڏهن ڪڏهن سست ڪري ٿو. مونکي ڇا ڪرڻ گهرجي؟
سريو موٽر جو گهٽ تيز رفتار ڪرندڙ رجاثن عام طور تي پاڻي حاصل ڪرڻ سبب تمام گهٽ آهي. مهرباني ڪري پيرا ميٽرز کي ترتيب ڏيو N.10، n.11، ۽ N.12 سسٽم حاصل ڪرڻ لاء مناسب طريقي سان سسٽم حاصل ڪرڻ لاء، يا ڊرائيور جي پاڻمرادو حاصلات جي فنڪشن کي هلائڻ.
5. روبوٽ اي ايس سرو سسٽم جي پوزيشن واري ڪنٽرول موڊ ۾، ڪنٽرول سسٽم پلس ۽ هدايتن جو حڪم، پر هڪ ريورس گردش جو حڪم يا هڪ طرفو گردش جو حڪم آهي. ڇو؟
روبوٽ اي ايس سرو سسٽم کي پوزيشن ڪنٽرول موڊ ۾ ٽي ڪنٽرول سگنل ملي سگهن ٿا: پلس / هدايت، اڳتي / ريورس نبض. ڊرائيور جي فيڪٽري سيٽنگ آهي اي / بي چوڪنڊو پلس (NO42 آهي) مهرباني ڪري 022 کان 3 (نبض / هدايت سگنل).
6. جڏهن روبوٽ اي سرو سسٽم کي استعمال ڪندي، موٽر آف لائن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي سگنل طور استعمال ڪري سگهجي ٿو ته موٽر شافٽ سڌو سنئون ترتيب ڏئي سگهجي ٿو؟
جيتوڻيڪ موٽر آف لائن وڃڻ جي قابل آهي (هڪ مفت رياست ۾) جڏهن SRV تي سگنل منقطع ٿي وڃي، ان کي شروع ڪرڻ يا روڪڻ لاء استعمال نه ڪريو. موٽر کي مٽائڻ لاء ان جو بار بار استعمال ڪيو ويو ڊرائيو کي نقصان پهچائي سگھي ٿو. جيڪڏهن توهان کي آف لائن فنڪشن کي لاڳو ڪرڻ جي ضرورت آهي، توهان ان کي حاصل ڪرڻ لاء ڪنٽرول موڊ کي سوئچ ڪري سگهو ٿا: توهان ڪنٽرول موڊ کي پوزيشن جي چونڊ جي ضرورت آهي، ۽ ٻيو موڊ ٽوڪ ڪنٽرول آهي. پوء ڪنٽرول موڊ کي مٽائڻ لاء سي-موڊ استعمال ڪريو: جڏهن پوزيشن ڪنٽرول کي انجام ڏيڻ، جڏهن پوزيشن جي ڪنٽرول کي هڪ موڊ ۾ ڪم ڪرڻ لاء سگنل سي موڊ تي بند ڪريو (يعني پوزيشن ڪنٽرول)؛ جڏهن ان کي آف لائن وڃڻ جي ضرورت آهي، سگنل سي موڊ کي ٻئي موڊ ۾ ڪم ڪري ٿو (يعني، ٽوڪ ڪنٽرول). جڏهن کان ٽوڪ ڪمانڊ ان پٽ ٽرڪ وائرڊ نه آهي، موٽر آئوٽ لقب صفر آهي، انهي طرح آف لائن آپريشن حاصل ڪرڻ.
7. روبوٽ اي ايس سرو کي CNC ملنگ مشين ۾ استعمال ڪيو ويو اينالاگ ڪنٽرول موڊ ۾ ڪم ڪيو ويو آهي، ۽ ڊرائيور جي نبض جي نبض جي پيداوار لاء پروسيسنگ لاء ڪمپيوٽر کي واپس ڪيو ويو آهي. انسٽاليشن کان پوء ڊيبگنگ دوران، جڏهن هڪ موشن ڪمانڊ جاري ڪيو ويندو آهي، موٽر اڏامي ويندي. ڪهڙو سبب آهي؟
هي رجحان هڪ غلط مرحلي جي غلط مرحلي جي غلط مرحلي جي سگنل کي ڪمپيوٽر ڏانهن واپس ڪيو ويو آهي، ڪمپيوٽر کي ڪمپيوٽر کي ترتيب ڏيڻ. اهو هيٺين طريقن سان هٿ ڪري سگهجي ٿو:
A. نموني واري پروگرام يا الگورتھم کي تبديل ڪريو؛
B. ڊرائيور جي نبض جي چڪاس کي تبديل ڪرڻ لاء هڪ + ۽ بي + (يا b + (يا B +)
C. ڊرائيور پيٽرولر نمبر 45 کي تبديل ڪريو ۽ ان جي نبض واري آئوٽ جي سگنل کي تبديل ڪريو.
8. موٽر ٻئي طرف هڪ طرف کان تيز ٿي ويو.
(1) غلطي جو سبب: برش بيس موٽر جو مرحلو غلط آهي.
حل: صحيح مرحلو ڳوليو يا ڳولهيو.
(2) ناڪامي جو سبب: جڏهن جاچ لاء استعمال نه ڪيو ويو آهي، ٽيسٽ / انحراف سوئچ ٽيسٽ جي پوزيشن ۾ آهي.
روبوٽ ڊرائيور جي سار سنڀال جو طريقو: انحراف واري پوزيشن تي ٽيسٽ / انحراف سوئچ کي موڙيو.
(3) ناڪاميء جو سبب: انحراف پوتن جو مقام غلط آهي.
ياسڪا ڊرائيو مرمت جو طريقو: ري سيٽ ڪريو.
9. موٽر اسٽال؛ ياسڪا سرو سروس جي سار سنڀال جو حل
(1) غلطي جو سبب: رفتار جي راء جي پولائيٽي غلط آهي.
حل: توهان هيٺ ڏنل طريقن جي ڪوشش ڪري سگهو ٿا.
هڪ. جيڪڏهن ممڪن هجي، پوزيشن جي راء واري تلاء کي ٻئي پوزيشن تي منتقل ڪريو. (ڪجهه ڊرائيو تي اهو ممڪن آهي
ب. جيڪڏهن هڪ تاڪيميٽر کي استعمال ڪندي، ڊرائيور تي ٽچ + ۽ ٽچ-
سي. جيڪڏهن هڪ انڪوڊر استعمال ڪندي، ڊرائيور تي اي ۽ بي اي بي کي دٻايو.
ڊي. جيڪڏهن هال اسپيڊ موڊ ۾، ڊرائيور تي هال هال -1 ۽ هال -3، ۽ پوء موٽر-اي موٽر-اي ۽ موٽر-اي ۽ موٽر-اي
(2) غلطي جو سبب: جڏهن انڪوڊر اسپيڊ جي اسپيڊ راء ٿئي ٿي، انڪوڊر بجلي بجلي وڃائي ٿو.
حل: 5v انڪوڊر پاور سپلائي سان ڪنيڪشن چيڪ ڪريو. پڪ ڪيو ته بجلي سپلائي ڪافي موجوده فراهم ڪري سگهي ٿي. جيڪڏهن هڪ ٻاهرين پاور سپلائي کي استعمال ڪندي، انهي کي يقيني بڻائي ته هي وولٽيج ڊرائيور سگنل گرائونڊ ڏانهن آهي.
10. جڏهن اوسسڪوپڪوپ ڪيو ڊرائيور جو موجوده نگراني ڪندڙ کي اهو مليو، اهو مليو ته اهو سڀ شور هو ۽ نه پڙهي سگهيو.
غلطي جو سبب: موجوده مانيٽرنگ آئوٽ ٽرمينل اي سي پاور سپلائي کان ڌار نه آهي (ٽرانسفارمر).
علاج جو طريقو: توهان هڪ ڊي سي وولٽٽر کي ڳولڻ ۽ مشاهدو ڪرڻ لاء استعمال ڪري سگهو ٿا.
11. اڳواٽ روشني سائي آهي، پر موٽر منتقل نه ٿي آهي؛
(1) غلطي جو سبب: موٽر هڪ يا وڌيڪ طرفن ۾ موٽر آپريٽنگ کان منع ٿيل آهي.
حل: چيڪ ڪريو + بندرگاهن کي بند ڪريو.
(2) غلطي جو سبب: ڪمانڊ سگنل ڊرائيور سگنل گرائونڊ سان ڳن is يل ناهي.
حل: ڊرائيور سگنل گرائونڊ تي ڪمانڊ سگنل گرائونڊ کي ڳن connect يو.
ياسڪا روبوٽ سرو ڊرائيور جي سار سنڀال جو حل
12. طاقت کان پوء، ڊرائيور جي اڳواڻي روشني روشن نه ٿيندي آهي؛
ناڪامي جو سبب: بجلي جي فراهمي وولٽيج تمام گهٽ آهي، گهٽ ۾ گهٽ وولٹیج ويلريشن جي ضرورت کان گهٽ آهي.
حل: بجلي جي فراهمي وولٽيج کي چيڪ ۽ واڌارو ڪريو.
13.. جڏهن موٽر گھمندي آهي، ليڊ لائٽ چمڪندي آهي؛
(1) ناڪامي جو سبب: هال جو مرحلو.
حل: چيڪ ڪريو ته ڇا موٽر فينٽ سيٽنگ سوئچ (60 ° / 120 °) صحيح آهي. تمام گهڻو برش برقي موٽرز وٽ 120 ° مرحلن جو فرق آهي.
(2) ناڪامي جو سبب: هال سينسر ناڪامي
حل: هال اي، هال ب، ۽ هال سي جي وولٽيج کي ڳوليو جڏهن موٽر گردش ڪري ٿي. وولٹیج ويليو 5VDC ۽ 0 جي وچ ۾ هجڻ گهرجي.
14. اڳواٽ روشني هميشه سرخ رهي ٿي؛
ياسڪاا روبوٽ ڊرائيور ناڪامي جو سبب: هڪ غلطي آهي.
حل: سبب: اووروليٽ، انڊرولٽ، نن circ ي سرڪٽ، اوورٽنگ، ڊرائيور معذور، هال غلط.
مٿي ڏنل يوساسا روبوٽ سرو ڊرائيو بابت ڪجهه عام غلطين جو خلاصو آهي. مون کي اميد آهي ته اهو سڀني لاء تمام مددگار هوندو. جيڪڏهن توهان وٽ Yaskakawa روبوٽ جي سکيا ڏيندڙ، ياسڪا روبوٽ اسپيئر حصن، توهان کي صلاح ڏيو ٿا، يوسوا روبوٽ سروس فراهم ڪندڙ
پوسٽ جو وقت: مئي 29-2024